低于飽和壓力開采的抽油機井脫氣十分嚴重,傳 統(tǒng)的滿輪流量計已經不適應此類抽油機井的產液剖面測試。 針對這一現(xiàn)象大慶油田測試技術服務分公司研發(fā)了溢氣型渦 輪流量計,文章講述了溢氣型渦輪流量計的工作原理,并進行 了溢氣型渦輪流量計與傳統(tǒng)渦輪流量計對比測試。實驗結果 表明:溢氣型渦輪流量計的排氣短節(jié)排氣效果很好,能夠充分 消除氣體對渦輪的沖擊,從而使流量測試曲線計算結果更加 準確。
關鍵詞:飽和壓力;渦輪流量計;產液剖面;排氣短節(jié) 大慶油田為整裝儲量多層開發(fā)油田,近年來由于產油量的 快速遞減多數(shù)生產井處于低于原油飽和壓力狀態(tài),這些井脫氣 嚴重,從而給這些井的產液剖面測試工作帶來了新的難題。使 用傳統(tǒng)的渦輪流量計測試這些井的產液剖面時渦輪受到了氣 體較大程度的沖擊、渦輪轉速發(fā)生突變,測井軟件計算流量時 產生了較大誤差,導致產液剖面測試結果對測試井的后續(xù)措施 挖潛調整失去了指導意義。本人結合大慶油田測試分公司研 制的溢氣型渦輪流量計的工作原理,進行了該儀器在測試脫氣 井產液剖面井中的應用效果分析。
1.溢氣型渦輪流量計工作原理
溢氣型渦輪流量計與傳統(tǒng)的渦輪流量計相比改進了傘式 集流器的中心管和進液口結構,設計了氣液分離短節(jié),在排氣 短節(jié)上增加了排氣閥門。儀器結構包括集流傘、排氣短節(jié)、渦 輪、含水率短節(jié)及電路短節(jié)等。進行產液剖面測試時油氣水混 合物在集流傘內富集,由于重力分離作用,在集流傘內部自上 而下形成了氣體聚集區(qū)、油聚集區(qū)和水聚集區(qū)。當聚集的氣體 達到一定壓力時派遣閥開啟,將氣體從中心管排出,油和水相 上移從中心管流入沖擊渦輪流量計渦輪葉片,經霍爾元件計數(shù) 后產生渦輪脈沖,測井軟件依據室內標定的渦輪轉動方程系數(shù) 計算出測試層段的產液量。
2.應用效果分析 案例進行了對比分析。
圖1、圖2為該井全井流量測試曲線,從圖1可以看出使用 傳統(tǒng)渦流量計測試時該井流量曲線受到井內原油脫氣影響產 生了較大跳動,對流量測試產生了較大的干擾,測試結果為 56.2m3/(l。而采用溢氣型渦輪流量計測試后,測試曲線較為平 穩(wěn)、沖次明顯(圖2),渦輪沒有受到原油脫氣影響,說明溢氣型 短節(jié)排氣效果良好,全井流量測試結果僅為39.4m3/(l。為了進 一步對比,地質部門對該井進行了罐車量油,量油結果為產液 39.1 m3/(l。由此可見,溢氣型渦輪流量計流量測試結果明顯優(yōu) 于傳統(tǒng)的渦輪流量計測試結果,那么其測試的各小層產液數(shù)據 也就更加準確,因此測試脫氣嚴重的抽油機井產液剖面時應該 盡可能采用溢氣型渦輪流量計。表1為喇XXXX井各小層流量 測試結果,可以看出使用傳統(tǒng)渦輪流量計測試的各小層流量均 髙于溢氣型渦輪流量計測試結果。測試層5時傳統(tǒng)渦輪流量計 測試結果為2.2 m3/(l,而實際上渦輪轉動是氣體沖擊導致的,采 用溢氣型渦輪流量計后發(fā)現(xiàn)該層產液量低于啟動排量無法 測試。
3.結語
溢氣型渦輪流量計的排氣短節(jié)能夠有效排出原油中的 游離態(tài)氣體,降低氣體流動對渦輪計數(shù)的影響。
層段的產液量未達到儀器啟動排量時溢氣型渦輪流量 計仍舊無法測量,因此研制低啟動排量的渦輪傳感器仍舊迫在眉睫。